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主轴振动时效 消除机械应力

发布日期:2021-01-04 17:03 浏览次数:

提供重大及重点工程项目的大型金属结构的振动时效现场技术咨询与技术服务;
提供余应力检测服务,保证检定结果的真实性及性;
提供各种金属材料的材料力学性能检验,结构设计和强度分析检验,疲劳强度和疲劳寿命试验;
提供不锈钢及铝合金等材料的振动时效处理及余应力检测;
为用户的金属结构件提供现场振动时效处理;
为您提供振动焊接服务;
振动时效的作用
(1)降低构件残余应力
108吨汽车车架组合焊接后产生较大的残余应力。按照上海乐展电器有限公司制定的工艺参数,对108吨汽车车架振动时效后,残余应力下降17.92~88.83%,总应力水平下降为47.62%(见表14)。其中易发生裂纹部位一中横梁与纵梁联结处(见图14)残余应力下降88.83%。
(2)防止或减少断裂裂纹,从动应力测试结果表明,应力集中部位正是车架多次发生断裂裂纹处,由此可见应力集中是车架裂纹的主要原因。用振动处理技术消除残余应力尽管是低应力下进行的,确能使残余应力大幅度下降。因此,在外界条件下(动载荷或温度变化等)而不产生微观断裂裂纹。总之,振动处理技术适用于各种焊接构件,其作用是,降低构件残余应力,提高构件疲劳寿命。
台振动时效后的108吨汽车车架,在霍林河矿区运行一年多,至今未发现任何裂纹迹象,仅按此时间计算,振动后车架的开裂寿命是未时效车架平均开裂寿命的二倍以上。
振动时效装置的选择
振动时效是用振动方法降低和均化焊接构件残余应力。选择振动时效装置必须能够实现频率自动上升或自动下降,可点升频率或点降频率。振动频率可调到任何一个转速。我们选用的微机控制的振动时效装置,可自动描绘被振工件的频率-幅值特性曲线,能写出共振峰的转速和加速度幅值对应坐标值。能绘制振动前后曲线。
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
无锡主轴振动时效
岔管振动时效处理效果评定
从振动时效A~t曲线及振前、振后A~f曲线对比可以看到:A~t曲线升高后降低然后变平;振后A~f曲线较振前峰值频率左移(5195r/min左移至5170r/min),带宽明显变窄,根据JB/T5926—91《振动时效工艺参数选择及技术要求》中4.1.2条判定,该工件通过振动时效已取得了较好的效应效果。
4 结语
白水坑水电站已于2003年6月顺利正式并网发电,压力输水系统运行正常。本次的钢岔管振动时效消除应力处理结果,通过比照有关振动时效处理标准,并对处理后所有焊缝进行声波探伤,证明振动时效技术在降低及均化至消除岔管残余应力方面,是一种简便、有效、节能(无需燃煤)、快捷的先进工艺,无运输问题,不受工件尺寸、重量、结构、场地的限制,十分值得应用与推广。
振动时效工艺技术在水工金属结构、水力机械制造行业已有较多的应用,并在水轮发电机组构件中取得了明显成效。随着越来越多钢岔管的使用,这项技术将越来越体现其应用价值。但振动时效工艺处理结果,是根据国家标准对照振动时效处理曲线及图形来判定效果,虽可靠但没有量化指标。为了更为直观地反映残余应力的降低、均化以及消除情况,建议制定振动时效工艺方案时,增加振前、振后对残余应力进行测试的内容。这一措施是切实可行的。
参考文献
[1]  JB/T5926—91,振动时效工艺参数选择及技术要求[S].
[2]  DI5017—93,压力钢管制造安装及验收规范[S].
[3]  全国振动时效技术推广中心。全国振动时效技术(VSR)论文集[C].
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
无锡主轴振动时效
在水工金属结构、水力机械行业,广泛存在特大型构件、多种材质组合件、现场焊接构件等特殊水工构件,由于不具备特大型退火炉,而且处理时间长、运输困难,无法采用热时效进行消除应力处理。如浙江省水利水电勘测设计院(简称我院)设计的浙江省白水坑水电站压力钢管出口处的钢岔管,为卜型岔管,主要直径3.85m,两只管直径各为2.27m,岔道全长10.78m,宽7.35m,材质为16Mn,重量36000Kg,承压静水头115m。该工件结构复杂,由多片不规则钢板及较厚的月牙肋组焊而成,存在着较大的焊接残余应力,尤其是在月牙肋与主管和支管间的焊缝附近。由于该岔管属于大型焊接构件,因此迫切需要寻求一种可靠、的消除残余应力工艺方法。
2 振动时效工艺
振动时效工艺(Vibratory Stress Relief)简称VSR技术,自20世纪70年代末从国外引进,经过国内的系统研究和消化吸收后,近年来不仅已在航天航空、石化、机床、机车车辆、冶金、造船、矿石机械、水工机械、等行业推广使用,而且还制定了相应的行业指导技术文件和推荐标准——HB/Z229—93《振动时效主要参数及技术要求》,以及JB/T5926—91《振动时效工艺参数选择及技术要求》。这些足以说明振动时效技术、已成熟,并已有据可依。
振动时效是基于谐波共振原理,将激振器产生的周期性振动力通过共振因子放大,从而使被处理的构建获得相应的能量,此能量相当于热时效的热能,驱使工件内原子产生更大的振动,材料发生局部屈服,使晶体内部错位和晶界产生微观滑移,引起微观塑性变形,致使残余应力在量值上减少和整体应力在较低水平上的重新分布;在宏观上,通过外加的交变应力与工件内残余应力叠加使工件在较大残余应力区产生局部屈服,从而引起应力松弛和残余应力在量值上的减低。它不会改变材料的机械性能,也不会引起任何材料金相组织的变化。
压力钢管在制作过程中会产生较大的残余应力,尤其是岔管,由于结构复杂,焊接后其内部残余应力较大,为保障钢岔管运行的可靠性,必须对焊接后的岔管进行消除残余应力处理。降低残余应力的方法在DL5017—93《压力钢管制造安装及验收规范》有明确规定。由于热处理的工艺设备投资大,处理时间长,且大口径岔管整体热处理后运输难度大,而振动时效技术作为一种节能技术,在相关行业已成熟应用,其设备便携,操作方便,对要求不改变构件材料金相组织的压力钢管来说,是一种地处理其残余应力的方案。
3 白水坑水电站钢岔管的振动时效处理
白水坑水电站装机容量2*20MW,为引水式水电站,设计静水头115m,一管二机布置,压力钢管出口处的钢岔管为卜形岔管,由厚度20.22.25mm的钢板卷拼成型,岔管月牙肋的厚度70mm,材料均为16Mn。该岔管的进口端中径3850mm,出口端中径各为2270mm,重量36000kg,于2002年9月由浙江省正邦水电建设有限公司制作完成。由于在岔管的成型和焊接使会产生大量的残余应力,我院设计要求岔管应经过退火消除残余应力处理,而就近的退火炉根本无法满足该岔管的退火工艺要求,且工程建设施工周期十分紧迫。经过多次消除残余应力方案研究及论证,并委托水利部产品质量标准研究所对岔管固有频率进行估算,认为采用振动时效技术降低及均化岔管残余应力是可行的。鉴于全国振动时效技术的推广中心华东分中心长期使用振动时效技术的经验,为此经业主、设计、监理等有关各方协商,本次白水坑水电站钢岔管的振动时效处理委托该中心进行。
2002年10月23~25日,水利部全国振动时效技术推广中心华东分中心携设备赴白水坑水电站施工现场对上述钢岔管进行振动时效消除应力处理。业主、设计、制作、监理、等有关各方常见本次实施过程。
3.1 岔管振动时效处理工艺方案
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);提供重大及重点工程项目的大型金属结构的振动时效现场技术咨询与技术服务;

提供余应力检测服务,保证检定结果的真实性及性;
提供各种金属材料的材料力学性能检验,结构设计和强度分析检验,疲劳强度和疲劳寿命试验;
提供不锈钢及铝合金等材料的振动时效处理及余应力检测;
为用户的金属结构件提供现场振动时效处理;
为您提供振动焊接服务;
振动时效的作用
(1)降低构件残余应力
108吨汽车车架组合焊接后产生较大的残余应力。按照上海乐展电器有限公司制定的工艺参数,对108吨汽车车架振动时效后,残余应力下降17.92~88.83%,总应力水平下降为47.62%(见表14)。其中易发生裂纹部位一中横梁与纵梁联结处(见图14)残余应力下降88.83%。
(2)防止或减少断裂裂纹,从动应力测试结果表明,应力集中部位正是车架多次发生断裂裂纹处,由此可见应力集中是车架裂纹的主要原因。用振动处理技术消除残余应力尽管是低应力下进行的,确能使残余应力大幅度下降。因此,在外界条件下(动载荷或温度变化等)而不产生微观断裂裂纹。总之,振动处理技术适用于各种焊接构件,其作用是,降低构件残余应力,提高构件疲劳寿命。
台振动时效后的108吨汽车车架,在霍林河矿区运行一年多,至今未发现任何裂纹迹象,仅按此时间计算,振动后车架的开裂寿命是未时效车架平均开裂寿命的二倍以上。
振动时效装置的选择
振动时效是用振动方法降低和均化焊接构件残余应力。选择振动时效装置必须能够实现频率自动上升或自动下降,可点升频率或点降频率。振动频率可调到任何一个转速。我们选用的微机控制的振动时效装置,可自动描绘被振工件的频率-幅值特性曲线,能写出共振峰的转速和加速度幅值对应坐标值。能绘制振动前后曲线。
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
无锡主轴振动时效
岔管振动时效处理效果评定
从振动时效A~t曲线及振前、振后A~f曲线对比可以看到:A~t曲线升高后降低然后变平;振后A~f曲线较振前峰值频率左移(5195r/min左移至5170r/min),带宽明显变窄,根据JB/T5926—91《振动时效工艺参数选择及技术要求》中4.1.2条判定,该工件通过振动时效已取得了较好的效应效果。
4 结语
白水坑水电站已于2003年6月顺利正式并网发电,压力输水系统运行正常。本次的钢岔管振动时效消除应力处理结果,通过比照有关振动时效处理标准,并对处理后所有焊缝进行声波探伤,证明振动时效技术在降低及均化至消除岔管残余应力方面,是一种简便、有效、节能(无需燃煤)、快捷的先进工艺,无运输问题,不受工件尺寸、重量、结构、场地的限制,十分值得应用与推广。
振动时效工艺技术在水工金属结构、水力机械制造行业已有较多的应用,并在水轮发电机组构件中取得了明显成效。随着越来越多钢岔管的使用,这项技术将越来越体现其应用价值。但振动时效工艺处理结果,是根据国家标准对照振动时效处理曲线及图形来判定效果,虽可靠但没有量化指标。为了更为直观地反映残余应力的降低、均化以及消除情况,建议制定振动时效工艺方案时,增加振前、振后对残余应力进行测试的内容。这一措施是切实可行的。
参考文献
[1]  JB/T5926—91,振动时效工艺参数选择及技术要求[S].
[2]  DI5017—93,压力钢管制造安装及验收规范[S].
[3]  全国振动时效技术推广中心。全国振动时效技术(VSR)论文集[C].
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
无锡主轴振动时效
在水工金属结构、水力机械行业,广泛存在特大型构件、多种材质组合件、现场焊接构件等特殊水工构件,由于不具备特大型退火炉,而且处理时间长、运输困难,无法采用热时效进行消除应力处理。如浙江省水利水电勘测设计院(简称我院)设计的浙江省白水坑水电站压力钢管出口处的钢岔管,为卜型岔管,主要直径3.85m,两只管直径各为2.27m,岔道全长10.78m,宽7.35m,材质为16Mn,重量36000Kg,承压静水头115m。该工件结构复杂,由多片不规则钢板及较厚的月牙肋组焊而成,存在着较大的焊接残余应力,尤其是在月牙肋与主管和支管间的焊缝附近。由于该岔管属于大型焊接构件,因此迫切需要寻求一种可靠、的消除残余应力工艺方法。
2 振动时效工艺
振动时效工艺(Vibratory Stress Relief)简称VSR技术,自20世纪70年代末从国外引进,经过国内的系统研究和消化吸收后,近年来不仅已在航天航空、石化、机床、机车车辆、冶金、造船、矿石机械、水工机械、等行业推广使用,而且还制定了相应的行业指导技术文件和推荐标准——HB/Z229—93《振动时效主要参数及技术要求》,以及JB/T5926—91《振动时效工艺参数选择及技术要求》。这些足以说明振动时效技术、已成熟,并已有据可依。
振动时效是基于谐波共振原理,将激振器产生的周期性振动力通过共振因子放大,从而使被处理的构建获得相应的能量,此能量相当于热时效的热能,驱使工件内原子产生更大的振动,材料发生局部屈服,使晶体内部错位和晶界产生微观滑移,引起微观塑性变形,致使残余应力在量值上减少和整体应力在较低水平上的重新分布;在宏观上,通过外加的交变应力与工件内残余应力叠加使工件在较大残余应力区产生局部屈服,从而引起应力松弛和残余应力在量值上的减低。它不会改变材料的机械性能,也不会引起任何材料金相组织的变化。
压力钢管在制作过程中会产生较大的残余应力,尤其是岔管,由于结构复杂,焊接后其内部残余应力较大,为保障钢岔管运行的可靠性,必须对焊接后的岔管进行消除残余应力处理。降低残余应力的方法在DL5017—93《压力钢管制造安装及验收规范》有明确规定。由于热处理的工艺设备投资大,处理时间长,且大口径岔管整体热处理后运输难度大,而振动时效技术作为一种节能技术,在相关行业已成熟应用,其设备便携,操作方便,对要求不改变构件材料金相组织的压力钢管来说,是一种地处理其残余应力的方案。
3 白水坑水电站钢岔管的振动时效处理
白水坑水电站装机容量2*20MW,为引水式水电站,设计静水头115m,一管二机布置,压力钢管出口处的钢岔管为卜形岔管,由厚度20.22.25mm的钢板卷拼成型,岔管月牙肋的厚度70mm,材料均为16Mn。该岔管的进口端中径3850mm,出口端中径各为2270mm,重量36000kg,于2002年9月由浙江省正邦水电建设有限公司制作完成。由于在岔管的成型和焊接使会产生大量的残余应力,我院设计要求岔管应经过退火消除残余应力处理,而就近的退火炉根本无法满足该岔管的退火工艺要求,且工程建设施工周期十分紧迫。经过多次消除残余应力方案研究及论证,并委托水利部产品质量标准研究所对岔管固有频率进行估算,认为采用振动时效技术降低及均化岔管残余应力是可行的。鉴于全国振动时效技术的推广中心华东分中心长期使用振动时效技术的经验,为此经业主、设计、监理等有关各方协商,本次白水坑水电站钢岔管的振动时效处理委托该中心进行。
2002年10月23~25日,水利部全国振动时效技术推广中心华东分中心携设备赴白水坑水电站施工现场对上述钢岔管进行振动时效消除应力处理。业主、设计、制作、监理、等有关各方常见本次实施过程。
3.1 岔管振动时效处理工艺方案
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);提供重大及重点工程项目的大型金属结构的振动时效现场技术咨询与技术服务;提供余应力检测服务,保证检定结果的真实性及性;
提供各种金属材料的材料力学性能检验,结构设计和强度分析检验,疲劳强度和疲劳寿命试验;
提供不锈钢及铝合金等材料的振动时效处理及余应力检测;
为用户的金属结构件提供现场振动时效处理;
为您提供振动焊接服务;
振动时效的作用
(1)降低构件残余应力
108吨汽车车架组合焊接后产生较大的残余应力。按照上海乐展电器有限公司制定的工艺参数,对108吨汽车车架振动时效后,残余应力下降17.92~88.83%,总应力水平下降为47.62%(见表14)。其中易发生裂纹部位一中横梁与纵梁联结处(见图14)残余应力下降88.83%。
(2)防止或减少断裂裂纹,从动应力测试结果表明,应力集中部位正是车架多次发生断裂裂纹处,由此可见应力集中是车架裂纹的主要原因。用振动处理技术消除残余应力尽管是低应力下进行的,确能使残余应力大幅度下降。因此,在外界条件下(动载荷或温度变化等)而不产生微观断裂裂纹。总之,振动处理技术适用于各种焊接构件,其作用是,降低构件残余应力,提高构件疲劳寿命。
台振动时效后的108吨汽车车架,在霍林河矿区运行一年多,至今未发现任何裂纹迹象,仅按此时间计算,振动后车架的开裂寿命是未时效车架平均开裂寿命的二倍以上。
振动时效装置的选择
振动时效是用振动方法降低和均化焊接构件残余应力。选择振动时效装置必须能够实现频率自动上升或自动下降,可点升频率或点降频率。振动频率可调到任何一个转速。我们选用的微机控制的振动时效装置,可自动描绘被振工件的频率-幅值特性曲线,能写出共振峰的转速和加速度幅值对应坐标值。能绘制振动前后曲线。
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
无锡主轴振动时效
岔管振动时效处理效果评定
从振动时效A~t曲线及振前、振后A~f曲线对比可以看到:A~t曲线升高后降低然后变平;振后A~f曲线较振前峰值频率左移(5195r/min左移至5170r/min),带宽明显变窄,根据JB/T5926—91《振动时效工艺参数选择及技术要求》中4.1.2条判定,该工件通过振动时效已取得了较好的效应效果。
4 结语
白水坑水电站已于2003年6月顺利正式并网发电,压力输水系统运行正常。本次的钢岔管振动时效消除应力处理结果,通过比照有关振动时效处理标准,并对处理后所有焊缝进行声波探伤,证明振动时效技术在降低及均化至消除岔管残余应力方面,是一种简便、有效、节能(无需燃煤)、快捷的先进工艺,无运输问题,不受工件尺寸、重量、结构、场地的限制,十分值得应用与推广。
振动时效工艺技术在水工金属结构、水力机械制造行业已有较多的应用,并在水轮发电机组构件中取得了明显成效。随着越来越多钢岔管的使用,这项技术将越来越体现其应用价值。但振动时效工艺处理结果,是根据国家标准对照振动时效处理曲线及图形来判定效果,虽可靠但没有量化指标。为了更为直观地反映残余应力的降低、均化以及消除情况,建议制定振动时效工艺方案时,增加振前、振后对残余应力进行测试的内容。这一措施是切实可行的。
参考文献
[1]  JB/T5926—91,振动时效工艺参数选择及技术要求[S].
[2]  DI5017—93,压力钢管制造安装及验收规范[S].
[3]  全国振动时效技术推广中心。全国振动时效技术(VSR)论文集[C].
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
无锡主轴振动时效
在水工金属结构、水力机械行业,广泛存在特大型构件、多种材质组合件、现场焊接构件等特殊水工构件,由于不具备特大型退火炉,而且处理时间长、运输困难,无法采用热时效进行消除应力处理。如浙江省水利水电勘测设计院(简称我院)设计的浙江省白水坑水电站压力钢管出口处的钢岔管,为卜型岔管,主要直径3.85m,两只管直径各为2.27m,岔道全长10.78m,宽7.35m,材质为16Mn,重量36000Kg,承压静水头115m。该工件结构复杂,由多片不规则钢板及较厚的月牙肋组焊而成,存在着较大的焊接残余应力,尤其是在月牙肋与主管和支管间的焊缝附近。由于该岔管属于大型焊接构件,因此迫切需要寻求一种可靠、的消除残余应力工艺方法。
2 振动时效工艺
振动时效工艺(Vibratory Stress Relief)简称VSR技术,自20世纪70年代末从国外引进,经过国内的系统研究和消化吸收后,近年来不仅已在航天航空、石化、机床、机车车辆、冶金、造船、矿石机械、水工机械、等行业推广使用,而且还制定了相应的行业指导技术文件和推荐标准——HB/Z229—93《振动时效主要参数及技术要求》,以及JB/T5926—91《振动时效工艺参数选择及技术要求》。这些足以说明振动时效技术、已成熟,并已有据可依。
振动时效是基于谐波共振原理,将激振器产生的周期性振动力通过共振因子放大,从而使被处理的构建获得相应的能量,此能量相当于热时效的热能,驱使工件内原子产生更大的振动,材料发生局部屈服,使晶体内部错位和晶界产生微观滑移,引起微观塑性变形,致使残余应力在量值上减少和整体应力在较低水平上的重新分布;在宏观上,通过外加的交变应力与工件内残余应力叠加使工件在较大残余应力区产生局部屈服,从而引起应力松弛和残余应力在量值上的减低。它不会改变材料的机械性能,也不会引起任何材料金相组织的变化。
压力钢管在制作过程中会产生较大的残余应力,尤其是岔管,由于结构复杂,焊接后其内部残余应力较大,为保障钢岔管运行的可靠性,必须对焊接后的岔管进行消除残余应力处理。降低残余应力的方法在DL5017—93《压力钢管制造安装及验收规范》有明确规定。由于热处理的工艺设备投资大,处理时间长,且大口径岔管整体热处理后运输难度大,而振动时效技术作为一种节能技术,在相关行业已成熟应用,其设备便携,操作方便,对要求不改变构件材料金相组织的压力钢管来说,是一种地处理其残余应力的方案。
3 白水坑水电站钢岔管的振动时效处理
白水坑水电站装机容量2*20MW,为引水式水电站,设计静水头115m,一管二机布置,压力钢管出口处的钢岔管为卜形岔管,由厚度20.22.25mm的钢板卷拼成型,岔管月牙肋的厚度70mm,材料均为16Mn。该岔管的进口端中径3850mm,出口端中径各为2270mm,重量36000kg,于2002年9月由浙江省正邦水电建设有限公司制作完成。由于在岔管的成型和焊接使会产生大量的残余应力,我院设计要求岔管应经过退火消除残余应力处理,而就近的退火炉根本无法满足该岔管的退火工艺要求,且工程建设施工周期十分紧迫。经过多次消除残余应力方案研究及论证,并委托水利部产品质量标准研究所对岔管固有频率进行估算,认为采用振动时效技术降低及均化岔管残余应力是可行的。鉴于全国振动时效技术的推广中心华东分中心长期使用振动时效技术的经验,为此经业主、设计、监理等有关各方协商,本次白水坑水电站钢岔管的振动时效处理委托该中心进行。
2002年10月23~25日,水利部全国振动时效技术推广中心华东分中心携设备赴白水坑水电站施工现场对上述钢岔管进行振动时效消除应力处理。业主、设计、制作、监理、等有关各方常见本次实施过程。
3.1 岔管振动时效处理工艺方案
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);提供重大及重点工程项目的大型金属结构的振动时效现场技术咨询与技术服务;
提供余应力检测服务,保证检定结果的真实性及性;
提供各种金属材料的材料力学性能检验,结构设计和强度分析检验,疲劳强度和疲劳寿命试验;
提供不锈钢及铝合金等材料的振动时效处理及余应力检测;
为用户的金属结构件提供现场振动时效处理;
为您提供振动焊接服务;
振动时效的作用
(1)降低构件残余应力
108吨汽车车架组合焊接后产生较大的残余应力。按照上海乐展电器有限公司制定的工艺参数,对108吨汽车车架振动时效后,残余应力下降17.92~88.83%,总应力水平下降为47.62%(见表14)。其中易发生裂纹部位一中横梁与纵梁联结处(见图14)残余应力下降88.83%。
(2)防止或减少断裂裂纹,从动应力测试结果表明,应力集中部位正是车架多次发生断裂裂纹处,由此可见应力集中是车架裂纹的主要原因。用振动处理技术消除残余应力尽管是低应力下进行的,确能使残余应力大幅度下降。因此,在外界条件下(动载荷或温度变化等)而不产生微观断裂裂纹。总之,振动处理技术适用于各种焊接构件,其作用是,降低构件残余应力,提高构件疲劳寿命。
台振动时效后的108吨汽车车架,在霍林河矿区运行一年多,至今未发现任何裂纹迹象,仅按此时间计算,振动后车架的开裂寿命是未时效车架平均开裂寿命的二倍以上。
振动时效装置的选择
振动时效是用振动方法降低和均化焊接构件残余应力。选择振动时效装置必须能够实现频率自动上升或自动下降,可点升频率或点降频率。振动频率可调到任何一个转速。我们选用的微机控制的振动时效装置,可自动描绘被振工件的频率-幅值特性曲线,能写出共振峰的转速和加速度幅值对应坐标值。能绘制振动前后曲线。
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
无锡主轴振动时效
岔管振动时效处理效果评定
从振动时效A~t曲线及振前、振后A~f曲线对比可以看到:A~t曲线升高后降低然后变平;振后A~f曲线较振前峰值频率左移(5195r/min左移至5170r/min),带宽明显变窄,根据JB/T5926—91《振动时效工艺参数选择及技术要求》中4.1.2条判定,该工件通过振动时效已取得了较好的效应效果。
4 结语
白水坑水电站已于2003年6月顺利正式并网发电,压力输水系统运行正常。本次的钢岔管振动时效消除应力处理结果,通过比照有关振动时效处理标准,并对处理后所有焊缝进行声波探伤,证明振动时效技术在降低及均化至消除岔管残余应力方面,是一种简便、有效、节能(无需燃煤)、快捷的先进工艺,无运输问题,不受工件尺寸、重量、结构、场地的限制,十分值得应用与推广。
振动时效工艺技术在水工金属结构、水力机械制造行业已有较多的应用,并在水轮发电机组构件中取得了明显成效。随着越来越多钢岔管的使用,这项技术将越来越体现其应用价值。但振动时效工艺处理结果,是根据国家标准对照振动时效处理曲线及图形来判定效果,虽可靠但没有量化指标。为了更为直观地反映残余应力的降低、均化以及消除情况,建议制定振动时效工艺方案时,增加振前、振后对残余应力进行测试的内容。这一措施是切实可行的。
参考文献
[1]  JB/T5926—91,振动时效工艺参数选择及技术要求[S].
[2]  DI5017—93,压力钢管制造安装及验收规范[S].
[3]  全国振动时效技术推广中心。全国振动时效技术(VSR)论文集[C].
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
无锡主轴振动时效
在水工金属结构、水力机械行业,广泛存在特大型构件、多种材质组合件、现场焊接构件等特殊水工构件,由于不具备特大型退火炉,而且处理时间长、运输困难,无法采用热时效进行消除应力处理。如浙江省水利水电勘测设计院(简称我院)设计的浙江省白水坑水电站压力钢管出口处的钢岔管,为卜型岔管,主要直径3.85m,两只管直径各为2.27m,岔道全长10.78m,宽7.35m,材质为16Mn,重量36000Kg,承压静水头115m。该工件结构复杂,由多片不规则钢板及较厚的月牙肋组焊而成,存在着较大的焊接残余应力,尤其是在月牙肋与主管和支管间的焊缝附近。由于该岔管属于大型焊接构件,因此迫切需要寻求一种可靠、的消除残余应力工艺方法。
2 振动时效工艺
振动时效工艺(Vibratory Stress Relief)简称VSR技术,自20世纪70年代末从国外引进,经过国内的系统研究和消化吸收后,近年来不仅已在航天航空、石化、机床、机车车辆、冶金、造船、矿石机械、水工机械、等行业推广使用,而且还制定了相应的行业指导技术文件和推荐标准——HB/Z229—93《振动时效主要参数及技术要求》,以及JB/T5926—91《振动时效工艺参数选择及技术要求》。这些足以说明振动时效技术、已成熟,并已有据可依。
振动时效是基于谐波共振原理,将激振器产生的周期性振动力通过共振因子放大,从而使被处理的构建获得相应的能量,此能量相当于热时效的热能,驱使工件内原子产生更大的振动,材料发生局部屈服,使晶体内部错位和晶界产生微观滑移,引起微观塑性变形,致使残余应力在量值上减少和整体应力在较低水平上的重新分布;在宏观上,通过外加的交变应力与工件内残余应力叠加使工件在较大残余应力区产生局部屈服,从而引起应力松弛和残余应力在量值上的减低。它不会改变材料的机械性能,也不会引起任何材料金相组织的变化。
压力钢管在制作过程中会产生较大的残余应力,尤其是岔管,由于结构复杂,焊接后其内部残余应力较大,为保障钢岔管运行的可靠性,必须对焊接后的岔管进行消除残余应力处理。降低残余应力的方法在DL5017—93《压力钢管制造安装及验收规范》有明确规定。由于热处理的工艺设备投资大,处理时间长,且大口径岔管整体热处理后运输难度大,而振动时效技术作为一种节能技术,在相关行业已成熟应用,其设备便携,操作方便,对要求不改变构件材料金相组织的压力钢管来说,是一种地处理其残余应力的方案。
3 白水坑水电站钢岔管的振动时效处理
白水坑水电站装机容量2*20MW,为引水式水电站,设计静水头115m,一管二机布置,压力钢管出口处的钢岔管为卜形岔管,由厚度20.22.25mm的钢板卷拼成型,岔管月牙肋的厚度70mm,材料均为16Mn。该岔管的进口端中径3850mm,出口端中径各为2270mm,重量36000kg,于2002年9月由浙江省正邦水电建设有限公司制作完成。由于在岔管的成型和焊接使会产生大量的残余应力,我院设计要求岔管应经过退火消除残余应力处理,而就近的退火炉根本无法满足该岔管的退火工艺要求,且工程建设施工周期十分紧迫。经过多次消除残余应力方案研究及论证,并委托水利部产品质量标准研究所对岔管固有频率进行估算,认为采用振动时效技术降低及均化岔管残余应力是可行的。鉴于全国振动时效技术的推广中心华东分中心长期使用振动时效技术的经验,为此经业主、设计、监理等有关各方协商,本次白水坑水电站钢岔管的振动时效处理委托该中心进行。
2002年10月23~25日,水利部全国振动时效技术推广中心华东分中心携设备赴白水坑水电站施工现场对上述钢岔管进行振动时效消除应力处理。业主、设计、制作、监理、等有关各方常见本次实施过程。
3.1 岔管振动时效处理工艺方案
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);提供重大及重点工程项目的大型金属结构的振动时效现场技术咨询与技术服务;
提供余应力检测服务,保证检定结果的真实性及性;
提供各种金属材料的材料力学性能检验,结构设计和强度分析检验,疲劳强度和疲劳寿命试验;
提供不锈钢及铝合金等材料的振动时效处理及余应力检测;
为用户的金属结构件提供现场振动时效处理;
为您提供振动焊接服务;
振动时效的作用
(1)降低构件残余应力
108吨汽车车架组合焊接后产生较大的残余应力。按照上海乐展电器有限公司制定的工艺参数,对108吨汽车车架振动时效后,残余应力下降17.92~88.83%,总应力水平下降为47.62%(见表14)。其中易发生裂纹部位一中横梁与纵梁联结处(见图14)残余应力下降88.83%。
(2)防止或减少断裂裂纹,从动应力测试结果表明,应力集中部位正是车架多次发生断裂裂纹处,由此可见应力集中是车架裂纹的主要原因。用振动处理技术消除残余应力尽管是低应力下进行的,确能使残余应力大幅度下降。因此,在外界条件下(动载荷或温度变化等)而不产生微观断裂裂纹。总之,振动处理技术适用于各种焊接构件,其作用是,降低构件残余应力,提高构件疲劳寿命。
台振动时效后的108吨汽车车架,在霍林河矿区运行一年多,至今未发现任何裂纹迹象,仅按此时间计算,振动后车架的开裂寿命是未时效车架平均开裂寿命的二倍以上。
振动时效装置的选择
振动时效是用振动方法降低和均化焊接构件残余应力。选择振动时效装置必须能够实现频率自动上升或自动下降,可点升频率或点降频率。振动频率可调到任何一个转速。我们选用的微机控制的振动时效装置,可自动描绘被振工件的频率-幅值特性曲线,能写出共振峰的转速和加速度幅值对应坐标值。能绘制振动前后曲线。
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
无锡主轴振动时效
岔管振动时效处理效果评定
从振动时效A~t曲线及振前、振后A~f曲线对比可以看到:A~t曲线升高后降低然后变平;振后A~f曲线较振前峰值频率左移(5195r/min左移至5170r/min),带宽明显变窄,根据JB/T5926—91《振动时效工艺参数选择及技术要求》中4.1.2条判定,该工件通过振动时效已取得了较好的效应效果。
4 结语
白水坑水电站已于2003年6月顺利正式并网发电,压力输水系统运行正常。本次的钢岔管振动时效消除应力处理结果,通过比照有关振动时效处理标准,并对处理后所有焊缝进行声波探伤,证明振动时效技术在降低及均化至消除岔管残余应力方面,是一种简便、有效、节能(无需燃煤)、快捷的先进工艺,无运输问题,不受工件尺寸、重量、结构、场地的限制,十分值得应用与推广。
振动时效工艺技术在水工金属结构、水力机械制造行业已有较多的应用,并在水轮发电机组构件中取得了明显成效。随着越来越多钢岔管的使用,这项技术将越来越体现其应用价值。但振动时效工艺处理结果,是根据国家标准对照振动时效处理曲线及图形来判定效果,虽可靠但没有量化指标。为了更为直观地反映残余应力的降低、均化以及消除情况,建议制定振动时效工艺方案时,增加振前、振后对残余应力进行测试的内容。这一措施是切实可行的。
参考文献
[1]  JB/T5926—91,振动时效工艺参数选择及技术要求[S].
[2]  DI5017—93,压力钢管制造安装及验收规范[S].
[3]  全国振动时效技术推广中心。全国振动时效技术(VSR)论文集[C].
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
无锡主轴振动时效
在水工金属结构、水力机械行业,广泛存在特大型构件、多种材质组合件、现场焊接构件等特殊水工构件,由于不具备特大型退火炉,而且处理时间长、运输困难,无法采用热时效进行消除应力处理。如浙江省水利水电勘测设计院(简称我院)设计的浙江省白水坑水电站压力钢管出口处的钢岔管,为卜型岔管,主要直径3.85m,两只管直径各为2.27m,岔道全长10.78m,宽7.35m,材质为16Mn,重量36000Kg,承压静水头115m。该工件结构复杂,由多片不规则钢板及较厚的月牙肋组焊而成,存在着较大的焊接残余应力,尤其是在月牙肋与主管和支管间的焊缝附近。由于该岔管属于大型焊接构件,因此迫切需要寻求一种可靠、的消除残余应力工艺方法。
2 振动时效工艺
振动时效工艺(Vibratory Stress Relief)简称VSR技术,自20世纪70年代末从国外引进,经过国内的系统研究和消化吸收后,近年来不仅已在航天航空、石化、机床、机车车辆、冶金、造船、矿石机械、水工机械、等行业推广使用,而且还制定了相应的行业指导技术文件和推荐标准——HB/Z229—93《振动时效主要参数及技术要求》,以及JB/T5926—91《振动时效工艺参数选择及技术要求》。这些足以说明振动时效技术、已成熟,并已有据可依。
振动时效是基于谐波共振原理,将激振器产生的周期性振动力通过共振因子放大,从而使被处理的构建获得相应的能量,此能量相当于热时效的热能,驱使工件内原子产生更大的振动,材料发生局部屈服,使晶体内部错位和晶界产生微观滑移,引起微观塑性变形,致使残余应力在量值上减少和整体应力在较低水平上的重新分布;在宏观上,通过外加的交变应力与工件内残余应力叠加使工件在较大残余应力区产生局部屈服,从而引起应力松弛和残余应力在量值上的减低。它不会改变材料的机械性能,也不会引起任何材料金相组织的变化。
压力钢管在制作过程中会产生较大的残余应力,尤其是岔管,由于结构复杂,焊接后其内部残余应力较大,为保障钢岔管运行的可靠性,必须对焊接后的岔管进行消除残余应力处理。降低残余应力的方法在DL5017—93《压力钢管制造安装及验收规范》有明确规定。由于热处理的工艺设备投资大,处理时间长,且大口径岔管整体热处理后运输难度大,而振动时效技术作为一种节能技术,在相关行业已成熟应用,其设备便携,操作方便,对要求不改变构件材料金相组织的压力钢管来说,是一种地处理其残余应力的方案。
3 白水坑水电站钢岔管的振动时效处理
白水坑水电站装机容量2*20MW,为引水式水电站,设计静水头115m,一管二机布置,压力钢管出口处的钢岔管为卜形岔管,由厚度20.22.25mm的钢板卷拼成型,岔管月牙肋的厚度70mm,材料均为16Mn。该岔管的进口端中径3850mm,出口端中径各为2270mm,重量36000kg,于2002年9月由浙江省正邦水电建设有限公司制作完成。由于在岔管的成型和焊接使会产生大量的残余应力,我院设计要求岔管应经过退火消除残余应力处理,而就近的退火炉根本无法满足该岔管的退火工艺要求,且工程建设施工周期十分紧迫。经过多次消除残余应力方案研究及论证,并委托水利部产品质量标准研究所对岔管固有频率进行估算,认为采用振动时效技术降低及均化岔管残余应力是可行的。鉴于全国振动时效技术的推广中心华东分中心长期使用振动时效技术的经验,为此经业主、设计、监理等有关各方协商,本次白水坑水电站钢岔管的振动时效处理委托该中心进行。
2002年10月23~25日,水利部全国振动时效技术推广中心华东分中心携设备赴白水坑水电站施工现场对上述钢岔管进行振动时效消除应力处理。业主、设计、制作、监理、等有关各方常见本次实施过程。
3.1 岔管振动时效处理工艺方案
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
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